今年4月份以来,公司中药提取车间在公司设备科的大力配合下,立足于降耗增效,主动出击,敢想敢干,积极钻研和实施技术改造,收到明显效果。
一是改造进料泵。中药提取车间的进料泵,由于运行速度缓慢,加上经常容易坏,特别影响生产量。中药提取车间的负责人说:“有一次一个生产班次内就坏了4次,每一次维修至少需要花费约20分钟的时间。这种情况令人十分头疼,最主要的是太影响生产了。”于是,中药提取车间负责人和设备科一起开始研究设备,通过多次摸索,并与设备厂家多次沟通,将进料泵改为螺杆泵,花费了差不多2000元钱,但是却将产量从之前的20kg/h提高到了现在的26kg/h,至少每班次为公司省电125度。
三是改变加水方式。中药浸提罐以前往罐中加水,都是从一边缓慢加入,这就导致另一边的药物可能会出现浸湿不充分的情况。经过研究探讨,他们将加水设备改成了喷淋模式,这样可以使药物均匀充分浸湿,大大提高了产品药效;而且加水剂量较以前也更加准确了,使生产误差更小了。
二是增加进料阀门。 旋风分离出料口以前是一个阀门一个桶,生产时必须由两个人一起操作,当桶内粉满后,两人一起抬起大桶然后装袋,但是桶内粉不够装袋时,两人却显得有点多余。为此,中药提取车间多次调试,刚开始打算加一个封闭器,后来经过考察发现,加封闭器的成本太高;于是直接改造收粉管,又加了一个阀门,这样就由原来的一个阀门一个桶改为了两个阀门,生产时可以直接装袋,同时由原来的2个人变为1人操作即可。在生产效率不变的基础上,节省了人工成本。
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